在破碎二氧化硅含量較高的石頭時候,如果采用傳統的錘破,對破碎機的耐磨件損耗非常大,平均20天換一副錘頭,耐磨件的損耗費用占采石場廠總成本的一大部分,因此,降低對破碎機耐磨件的損耗,提高產品粒度的細度,可效率,降低能耗,減少成本,采用節能破碎設備是采石場制砂的的主要途徑。
十堰采石場的制砂作業原來為普通PC50型型錘破為主的生產線,以及新建時產1000噸/小時機制砂生產線,其中老采石場主機采用PC錘破,功率75KW,產量為40噸/小時,進料粒度400mm。其中新建制砂生產線采用PJ式反擊破碎機為主機功率為132KW,產量為150噸/小時,進料粒度為600mm。與十堰原來的采石場使用的PC50錘破相比,使用新型PJ反擊破不僅產量更大,而且進料粒度更大,產品粒度更細,完成礦石中制砂細碎工作。
礦石性質:十堰礦山的石頭屬于數萬年前造山運動,河床隆起形成,所以該山上有30%的細砂和大量的土質,礦石中主要有石英、正長石等,二氧化硅含量非常高,對破碎機耐磨件損耗非常大。
十堰老采石場采用的設備為湖北當地一家破碎機廠家的設備,該廠家設計的生產工藝為:物料進入給料機,被送往皮帶機送往PC50錘破,經錘破破碎的骨料被皮帶機送往2060圓振動篩,篩出4.75-31.5等3種規格的骨料。大于31.5mm的碎石經皮帶機返回錘式破碎機,小于4.75的mm的沙子由于含泥量大,進入螺旋洗砂機清洗,但是0.2mm以下的沙子大量流失,造成細砂流失嚴重,由于該采石場的沙子和碎石是被當地高速公路選為砂石骨料供應,細砂流失,造成混凝土骨料級配不合理,而且由于客戶的原礦石中含有大量的沙子和泥土,直接進入錘式破碎機,錘破工作很多都是空行程,產量也達不到,客戶對此非常煩惱!
總結原來生產線的三大弊端:1.產量達不到客戶的預期日產1000方;2.細砂流失嚴重,造成骨料級配不合理,采石場沉淀池淤積嚴重!3.采用主破碎設備為PC錘破,耐磨件損耗嚴重!
中意礦機給客戶設計的二條日產3000方的機制砂生產線,生產線流程為:物料由給料機直接進入篩子,加噴水裝置,小于4.75mm的砂子直接篩分出來,不再進入破碎機,由一條皮帶機送往洗砂機清洗。大于4.75mm以上的物料進入PJ1313反擊破直接破碎,破碎出來小于4.75mm的砂子直接進入輪斗洗砂機清洗,再經過細砂回收裝置,把小于0.2mm的砂子實現回收。
該生產線采用主機設備PJ反擊破,改破碎機采用石打石破碎原理,讓物料實現自擊破碎,讓骨料粒型按照自身紋理破碎,使產品粒度更加呈立方體,并且減少對耐磨件的損耗。由于該破碎機的板錘能正反兩面使用,由原來的PC錘破錘頭20天更換一套,變成現在的6個月換一套,大大減少了客戶的成本!采用細砂回收裝置,把小于0.2mm以下的沙子回收,實現泥沙分離,增加細沙產量!
中意礦機小辛